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入窑生料分料不均和生料喂料秤故障的紧急处理方法

水泥资料
2024-12-16
一、入窑生料分料不均的紧急处理方法
故障现象:
2008年7月16日19:25,我公司A列预燃炉出口气体温度由正常值950℃左右很快升到1050℃以上,分解炉出口气温度由885℃升到930℃,C5下料管温度由875℃急剧上升到920℃以上;预热器A、B两列一级旋风筒出口温度分别为400℃和310℃;同时A列各级预热器旋风筒锥体负压数值比正常生产时变小500Pa左右、B列各级预热器旋风筒锥体负压数值变大600Pa左右,严重威胁到预热器的安全运行、影响了正常生产。
处理过程:
(1)调整入窑生料分料阀的开度,但不动作(后经电器维修人员检查,确认电器元件已损坏,当时没有备件故无法更换)。
(2)迅速通知巡检人员:一部分人立即去晃动C5、C4下料管上的翻板阀重锤杆,防止高温造成预热器堵塞;另一部分人抓紧时间到现场将入窑生料分料阀打到机旁位置,手动调整分料阀,使入窑生料尽快分到A列。
(3)将A列三次风闸板开度由50%调整为100%,以降低预燃炉内的温度;同时将A列C4旋风筒下料管上的分料阀开度由65%调整到100%,使A列生料全部进入预燃炉,防止将预燃炉内耐火砖烧坏。
(4)将分解炉喂煤量由18.5t/h左右减小到12t/h,以降低预热器的热力负荷。
(5)入窑生料喂料量由420→350t/h,窑头喂煤量由11.8t/h→12.3t/h,并将窑速由4.2→3.6r/min,适当提高烧成带的温度,延长物料在窑内的停留时间,防止因生料全部进入B列导致入窑生料分解率下降造成熟料质量波动。
(6)手动调整入料生料分料阀、A列温度恢复正常后,会出现两列分料不太均匀的情况,故每次调整要小幅度并观察两列的温度数分钟,使分料阀停留在合适的位置。

二、生料喂料秤故障的紧急处理方法

2008年6月4日13:36分左右,入窑生料喂料秤出现故障,入窑生料由325t/h~470t/h忽大忽小波动,入窑斗式提升机电流由107A~137A波动,导致分解炉出口气体温度在860℃~945℃之间波动,给稳定窑的热工制度带来很大困难;同时严重威胁预热器的安全运行。生料均化库底失重仓仓重与平时相比没有异常变化,据此首先排除了由于库底斜槽下料不畅而影响失重仓仓重,从而影响入窑生料喂料秤计量失控的可能。电器巡检工检查后发现,入窑生料喂料秤的电磁阀已损坏,导致气动阀阀门开度在0~100%之间频繁变化,从而导致该秤出现忽大忽小波动。按照故障预案,采取的应急措施如下:

(1)将高温风机的转速由870→890r/min,防止预热器因来料量忽大忽小而出现塌料和堵塞。

(2)降低窑速,由3.8→3.4r/min,防止跑生料。

(3)窑头喂煤量由11.5→12t/h,提高烧成带温度,留火待料,确保熟料质量不受影响。

(4)在电器工作人咒支设备库寻找电磁阀备件,气动阀阀门开度到98%的时候,迅速将气动阀进气管拔掉,以减小入窑生料喂料量的波动(此时波动值在388~420t/h,入窑提升机电流在120~130A之间波动),情况明显好转。

(5)更换电磁阀,接好气动阀的进气管,恢复正常生产。

——案例摘自于:琚瑞喜《新型干法水泥生产线中控精细化操作》

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